某发电厂蒸汽管道运行数年后,由于高温引起的安装应力使管道支吊架松弛,管道结构发生变形,导致非计划性停机检修,影响电网经济和安全运行。为找出管道的最大应力及应力分析,对高温压力下的蒸汽管道进行现场应力测试,通过重新合理调整支吊架,大幅降低了管道结构应力并达到延寿的目的,实际验证表明该方法具有良好的降应力效果。
蒸汽管道的结构和测点布置
蒸汽管道材料为10CrMo910,断面为D273*45mm,管系共安装8个支吊架,其中5处安装弹簧吊架(P2、P3、P4、P6、P7),2处为导向支架(P1、P5),1处限位支架P8。管道长期运行后,由于高温高压引起的安装应力和附加弯矩,在垂直28m的管道上有4个吊架产生了塑变,垂直管道整体偏离安装轴线,同时在机组启动、变负荷期,应力交变重复出现,管子频繁地经受弯曲疲劳,并有较明显地振动,管道与高压包的连接处严重变形,产生缝隙发生蒸汽的大量泄露。机组运行时,管道系统受到重力、内压和温度应力的联合作用,为揭示应力与温度变化关系,在机组大修期间,对其长期在高温高压下运行的蒸汽管道的工作应力进行了现场测试,通过电阻应变仪监视起动过程中管道测点部位应变变化情况,利用弹性理论的公式由记录的应变值计算出不同参数时的应力水平。本次测试选择了3个截面9个点。另在Ⅲ截面内侧安装了2个百分表测膨胀位移,用于分析管系的位移和由此产生的管道推力,从而达到全面分析管系受力强度目的,同时,在3个截面各装一对热电偶,随时监测这些截面的实际工作温度。
测试方案和结果分析
测点选择的原则是管系应力最大部位,根据管系的结构、走向、支吊架设置,本次测试选择了3个约束刚度最大的部位安装高温应变片,在吊架调整前测出这些部位原始受力状态,为合理调整应力提供依据。测量以机组冷态为零应力状态,测试分2个阶段进行。第1阶段,吊架调整前从冷态升至额定温度和压力,测出各点的应力后停机回到冷态,根据实测应力调整吊架。进行第2阶段测试,从冷态升至额定温度和压力,再次测试各点的应力。吊架调整前后2次数据进行对比,验证了调整后的关系降应力效果(见表1)。表1中的应力值是一次应力和二次应力之和,包含了设计中无法和没有考虑的因素,弥补了设计、施工和实际运行之间的差异。较完整地反映了管系由启动到额定参数时各个阶段的管系应力值,真实地显示了管系的应力水平,是评定关系安全性评估剩余寿命的主要科学依据。
表1 吊架调整前后各测点应力值
测点  | 方向  | 调整前应力/MPa  | 调整后应力/MPa  | |||||
194℃/0.15MPa  | 295℃/1.25MPa  | 408℃/1.86MPa  | 498℃/7.38MPa  | 533℃/13.5MPa  | 室温  | 533℃/13.5MPa  | ||
1  | Ε90  | 56.6  | 59.6  | 91.7  | 97.0  | 107.2  | -15.5  | 40.3  | 
Ε45  | 57.3  | 64.9  | 85.6  | 99.4  | 103.6  | -14.5  | 45.1  | |
Ε0  | 69.1  | 67.3  | 76.9  | 91.8  | 104.1  | -6.04  | 38.4  | |
2  | Ε90  | 75.5  | 91.1  | 95.0  | 98.6  | 97.9  | -6.91  | 56.2  | 
Ε45  | 75.1  | 88.7  | 82.9  | 89.6  | 97.5  | -0.21  | 46.9  | |
Ε0  | 31.5  | 87.8  | 95.3  | 106.1  | 112.9  | -7.34  | 55.7  | |
3  | Ε90  | 83.0  | 94.5  | 98.4  | 96.8  | 101.7  | 3.5  | 78.4  | 
Ε45  | 57.7  | 99.1  | 108.3  | 108.8  | 113.7  | -2.47  | 75.4  | |
Ε0  | 31.3  | 66.3  | 76.0  | 79.8  | 90.7  | -0.64  | 72.9  | |
4  | Ε90  | 56.1  | 60.9  | 63.9  | 62.1  | 65.3  | ||
Ε0  | 39.7  | 42.8  | 37.4  | 43.9  | 54.6  | |||
5  | Ε90  | 74.9  | 88.1  | 81.7  | 90.3  | 95.0  | -10.6  | 51.2  | 
Ε0  | 75.5  | 71.2  | 82.9  | 85.6  | 88.6  | -18.6  | 37.1  | |
6  | Ε90  | 67.1  | 71.3  | 74.5  | 88.5  | 72.4  | -5.5  | 49.1  | 
Ε45  | 66.9  | 69.4  | 98.9  | 93.7  | 68.0  | -4.03  | 43.8  | |
Ε0  | 62.3  | 73.8  | 65.9  | 82.7  | 55.1  | -3.04  | 42.3  | |
7  | Ε90  | 59.8  | 62.3  | 91.1  | 93.4  | 94.7  | 0  | 57.5  | 
Ε45  | 70.6  | 88.5  | 95.9  | 88.1  | 74.7  | -1.72  | 55.5  | |
Ε0  | 60.6  | 64.3  | 61.7  | 68.5  | 58.9  | -0.74  | 50.1  | |
8  | Ε90  | 78.0  | 77.8  | 83.7  | 74.4  | 75.3  | -11.0  | 55.1  | 
Ε0  | 65.4  | 85.0  | 76.6  | 74.9  | 63.9  | -10.4  | 46.7  | |
9  | Ε90  | 65.6  | 88.4  | 89.1  | 91.7  | 98.7  | 2.76  | 76.5  | 
Ε45  | 64.1  | 74.4  | 83.6  | 87.9  | 93.9  | 1.51  | 74.6  | |
Ε0  | 56.5  | 63.2  | 70.5  | 77.4  | 84.0  | 2.7  | 71.6  | |
在吊架调整前,在Ⅲ截面主管道90°拐弯处两侧各有一个定向支座,使管道不能沿径向位移,而此管道的轴向位移为14.88mm。可以看出,这里的管道应力不仅受内压载荷外,还受到轴向产生的额外附加力矩的影响。从测点7轴向应力(σε90=94.7MPa)明显大于同一点的环向应力(σε0=58.9MPa)。结果表明,轴向应力最大处在Ⅰ截面测点1(σε90=107.2MPa),主要原因是管道上4个吊架产生了塑变,Ⅱ截面测点3最大轴向应力σε90=101.7MPa,环向应力σε0=90.7MPa;测点6轴向应力σε90=72.4MPa,环向应力σε0=55.1MPa。结果表明,在90°弯道处有附加弯曲力矩对管道产生影响。在Ⅲ截面测点9轴向应力σε90=98.7MPa,环向应力σε0=84.0MPa,表明也有附加弯矩应力。
吊架调整后,Ⅰ截面测点1、2在额定温度和最大气压下,管道轴向和环向应力下降了35%-55%,Ⅱ截面测点3、6的轴向和环向应力下降了20%-30%,Ⅲ截面测点7、9轴向和环向应力下降18%-35%,同时也表明在管道的90°弯道处,调整吊架后,大部分附加弯矩产生的应力被消除,尽可能地减小了安装产生的应力。测点4在维修过程中有损坏,其他测点的应力都有不同程度的下降。
总结
实测数据表明,吊架调整后把管道应力重新分配而较合理,产生了明显地降应力效果,说明该方案有效,结构应力状态是其使用寿命的关键调控因素,通过现场高温应变实测,获得了结构温度对管道应力的影响规律,对高温压力管道延寿研究及进一步的寿命管理具有重要的意义。





